遼河(hé)油田啟用新裝置噸(dūn)液綜合成本降20%以上

10月28日,記者(zhě)從遼河油田獲悉,該(gāi)油田曙五聯合(hé)站(zhàn)使用新(xīn)一代低溫電脫裝置(zhì)後(hòu),原油出站含水率穩定控製在0.3%以內,噸液綜(zōng)合成本下降20%以上。
稠油脫水一直是製約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難(nán)點在於破(pò)乳。遼河油田設計(jì)院技術(shù)團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發(fā)多場耦合電脫水模擬實驗裝置,係統揭示流場、壓力場對脫水效果(guǒ)的(de)影響機製。“稠油乳狀液類(lèi)型多(duō)樣、成分複雜,以往單一(yī)能量場(chǎng)處理(lǐ)方式往往(wǎng)難以達到理想效果。”遼(liáo)河油田設計院一級(jí)工程師李澤勤說。
基於模擬試驗(yàn)和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓(yā)高(gāo)頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油(yóu)含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向(xiàng)上梯次布置不同形式電場,並與熱化學沉降場有機耦合,實現重質稠油90攝(shè)氏度以下高效密閉處理。同時,還有效解決(jué)了電脫水器內部“返混”、油水界麵測量難等行業難題,打造出新一代性能穩定的低溫電脫裝置。與傳統(tǒng)工藝相比,新一代低溫電脫裝置的能耗降低65%,出油含水率(lǜ)穩定控製在0.3%以下,各項指(zhǐ)標均優(yōu)於行業標準。








